黑龙江日报5月17日讯 刀杆1毫米的车刀,在3毫米的内孔中车出沟槽,这无异于钢丝绳上跳芭蕾,不只需求天分,更要有老到的经历哈尔滨东安发动机(集团)有限公司的车工王威武地点的车间,常接到小批量零件的加工使命,很多用数控车床没办法完结,他硬是用一般车床完结了,手中的车刀发明了多个奇观,被业界称为“车工大王”。王威武还获得过全国劳动模范、全国五一劳动奖章、全国技能能手、航空报国杰出贡献奖等荣誉称号。
王威武和记者说,有一次车间接到了一个科研发动机夹具的出产使命,图纸要求在不锈钢长杆螺丝的3毫米内孔里车一个内沟槽,这个高难度零件曾经我们都没弄过。
“底子没有现成的东西,只能自己加工车刀。”王威武说,用新刀改善太贵也太糟蹋,就用车间筛选下来的废旧车刀,改了很多把旧车刀,终究依据图纸要自己磨了一把。这把刀前边的刀杆长度只比内孔长1至2毫米,刀头宽度只要1至1. 5毫米,简直就像针相同,十分尖利。
有一次,车间接到了一种型机拉杆实验件的研发使命,这个实验件是高温合金材料,形状杂乱、加工难度大、精度要求高。在数控车床多轮加工都没成功的情况下,王威武斗胆提出用一般车床加工。他磨制了一把前角较大的车刀,这样做才能够有实际效果的削减切削过程中的抗力。反向进刀,下降主轴转速,小进给,慢走刀尽管如此,因为硬度原因,车刀的磨损仍是很严重。为了攻克难关,王威武就一遍遍地修补车刀。3天后,粗加工结束,变形量得到了有用操控,悉数契合图纸要求。
在加工科研机型的中心拉杆时,该零件归于超细长杆,长度和直径比近30倍,精度要求高,加工难度大,国内共有3家企业在研,其他两家一向未能交给合格的产品。王威武仅用一个月的时刻就交给了合格试件,用一般车床发明了数字操控机床难以完结的奇观,打破了国外对此机型要害件的技能封闭。
东安公司出产的一种涨圈,加工几十年来合格率仅为10%,后来公司点名让王威武参加攻关。通过一段时刻的探索,公然不负重望,产品合格率很快提升了40%,现在现已提高到80%。
锥度量规是加工航空产品的专用东西,只要鸡蛋巨细,上色在90%以上,光洁度要求极高。可因为这种锥度量规视点大,内磨又无法磨制。王威武知道后,主张精车锥面然后研磨合格。但以他这样的方法,一天只能加工一两件。王威武又重复探索,总结出一套“锥度校正法”,一天能加工出8至10件,大起伏的提升了工作效率。
王威武还完结了多活合一车削法、双向专用车刀、废钻改制车刀等多项改造发明,不只为公司发明了效益,还大起伏的提升了工作效率。
一件件优质的产品、一项项立异性的效果,早已随战鹰“飞翔”蓝天,他被业界称为“车工大王”。现在,连王威武自己都记不清他进行的技能立异有多少了。
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